污水厂生物池的好氧区的细节管理

发布时间:2022-01-11

污水厂生物池的好氧区的细节管理从多个方面进行了阐述,好氧区域除了工艺本身运行细节要求之外,还有很多运行管理中的细节巡视的内容,这周就和大家详细探讨下日常巡检管理中的细节内容。

好氧区作为生物池的核心处理部分,承担了多项的工艺内容,降解有机物,硝化反应,生物聚磷等,因此在整个生物池的管理中,是比较重要的工艺管控环节,需要在日常中进行认真的细节巡查,及时发现问题并进行整改,以保证污水处理的各项指标的稳定达标。

好氧区依靠曝气装置进行各类微生物反应的氧气供给,曝气管路的调整,曝气装置的好坏,决定了好氧区的充氧效果。现在大多数污水厂采用底曝方式进行曝气,通过管路将压缩空气通入布置在曝气池底部的曝气装置进行释放,从而达到为水体内充氧的过程。因此曝气装置的好坏决定了充氧的效果,由于微孔曝气装置(曝气头、曝气盘、曝气管等)长期被混合液淹没在在曝气池底,如果施工安装初期没有做好接口的处理,或者运行中反复停电停气,会对曝气装置造成影响,严重的会导致曝气装置脱落、堵塞,失去曝气功能。

日常巡检中需要对曝气装置进行认真检查,及时发现曝气异常,比如出现大水花翻腾的曝气情况,出现无曝气泡沫释放的情况,要进行记录并调整相应曝气干管的阀门。对于出现大水花翻腾的情况,一般大概率是曝气装置脱落,如果大水花接近曝气池壁,还要考虑是不是入水干管在池底和曝气环管之间的接口脱落的情况,这种大水花出现后,应当关小相对应的曝气干管的阀门,避免脱落的曝气装置或开裂的曝气管路压力释放过低,压缩气体大量从破裂处逃逸,不从带压力其他曝气装置中释放,导致其他曝气头加速堵塞和脱落。如果出现大面积平静水面,曝气不能达到表层,或者只有微小气泡出现在曝气池表面的情况时,就要检查鼓风机的压力是否满足实际曝气池的水位要求,从鼓风机到曝气池的主干管是否有锈蚀漏气泄压的情况,检查近期进水的无机物含量,SS是否过高,造成曝气池内污泥的无机成分过高,沉淀到池底,导致曝气管表面附着大量无机污泥,空气无法释放;还有就是开启底部曝气环管的冷凝水排放管,检查曝气管内是否聚集了大量的冷凝水,导致空气无法进入;对于水质硬度高的地区,还要考虑曝气装置内壁是否存在水垢积存的问题,可通过冷凝水排放管向管路中注入酸液来进行浸泡中和,然后排出,检查曝气是否能恢复等。

在一些污水厂受到环境因素的影响,泡沫问题成为季节性的难题,这需要运行人员在日常的巡检中对曝气池表面的泡沫认真观察,观察泡沫到达池体表面破灭消失的情况,观察泡沫的颜色和表面附着物的情况,观察泡沫堆积的面积大小和变化情况,根据这些情况进行活性污泥状态的调整,结合出水水质,适当的控制污泥龄,污泥浓度等,以减少污泥泡沫的影响。

由于曝气池本身是通过大量充氧来满足微生物的生长繁殖所需,因此在曝气池定期检测溶解氧是工艺管理的重要内容之一,污水中的污染物进入到曝气池后,曝气前端会处于一个快速吸附降解的过程,这个过程大量消耗水中的溶解氧,造成曝气池的入口段溶解氧较低,中后段随着进水有机物的降解完成,硝化反应的完成,生物聚磷的完成,水中的溶解氧逐渐不再被微生物所利用,成为过量的溶解氧。因此检查溶解氧的数值进行工艺控制的点应放置在出口位置,在精细化工艺管控中,可以逐段进行溶解氧的检测,观察在什么阶段溶解氧开始升高,并超过2mg/L,甚至更高,同时可以检测各监测点位的氨氮值,看那些点位的溶解氧很高,同时氨氮值已经下降到控制值以内,如果点位在生物池曝气区域的后末段,说明现阶段曝气调整的比较适合,如果点位在曝气池中段甚至靠前,说明溶解氧过高,需要适当的降低鼓风曝气的风量,以免出口处的溶解氧过高,造成硝化液回流中的溶解氧过高,对反硝化反应造成一定的抑制作用,定期检测溶解氧是对好氧区的生物反应工况的检查,需要运行人员认真执行。

同时在日常巡检中,还要及时检查生物池上的仪表数据情况,对仪表数据出现异常情况要进行检查,校正,探头清洗保养等工作,确保仪表状态良好,数据准确。四季分明的地区,还要每日认真巡查曝气池的水温数据,积累全年的曝气池水温变化情况,为周期性的工艺调整做好基础数据的收集。

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